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    其中添加盐酸羟胺的量均为2ml,后因发现机组的废酸(1#)、溶解槽出口废酸(2)和反应槽出口(3)的吸光度数据异常,怀疑其Fe2+还原成Fe3+过多。故重新将前三组试样的盐酸羟胺的添加量提高到5ml。并再次测定其吸光度,测试得到数据见表3.1 -1。
    表3-1 各环节待测废酸样情况表1
    样品名称    原PH值    测试吸光度    测试浓度(ppm)    样品浓度(g/L)
    机组废酸(1)    ----    0.296    1.37    60.8
    溶解槽出口废酸(2)    1.15    0.695    3.39    135.6
    反应槽出口(3)    1.42    0.649    3.17    126.9
    沉淀槽溢流液(4)    1.36    0.678    3.31    132.4
    处理酸罐废酸(5)    1.32    0.683    3.33    133.3
    浓缩酸(6)    ------    0.461    2.29    183.5
    再生酸样(7)    ------    0.030    0.27    1.098
    3.1.2 铁元素物料衡算
    按照1800酸再生过程中的实际过程设计图3.1,将整个的流程反应体系以及物料的流向、流量和浓度标注在下图3.2中。需要说明的问题有此次物料衡算是根据2013年5月8日1800酸再生组的实时取样。
     
    图3.1 1800酸再生实时图
     
    图3.2 1800酸再生机组2号炉的物料流程图
    (1)    对于反应历程②
    反应历程②,铁含量由原来机组废酸中的60.8g/L增大到135.6g/L,铁含量的增量为135.6g – 60.8g=74.8g,这主要是由于在溶解槽中有过量的铁鞭,机组废酸中含有大量的游离HCl,此时会发生反应(3.1-1)
    Fe   +   2HCl   →  FeCl2   +  H2                                   (3.1-1)
     0.98M     1.94M       0.97M                                                
    54.32                  54.32                                                
    产生的H2从溶解槽的底部慢慢飘逸到溶解槽上方,形成溶解槽上方的烟雾状现象。由于机组废酸与溶解槽出口废酸的pH差异较大,我们认为在溶解槽中机组废酸中的游离盐酸完全发生反应来计算,以1L计算量为依据,计算得到Fe2+增加量仅为54.32g/L。机组废酸中除了含有游离酸以外,在酸洗氧化铁皮中,还会发生反应(3.1-2),引入了大量FeCl3,
    Fe2O3   +  6HCl   →  2FeCl3   +  3H2O                            (3.1-2)
    这与我们发现来自于机组废酸颜色呈现出明亮的黄色,主要为Fe3+的颜色是相吻合的;而在溶解槽出口处的废酸黄色明显消失而是呈现出亮绿色,主要为Fe2+。因此除了发生反应(3.1-1)废酸的利用之外,在溶解槽中大量废铁鞭作为还原剂将Fe3+还原为Fe,会发生反应(3.1-3)由于溶解槽出口废酸呈现颜色为绿色,如图3.3。
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